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公司新聞

緊密紡高支紗漿紗質(zhì)量探討

漿紗工序是整個織造的關(guān)鍵工序,是除了原紗質(zhì)量之外影響整個織造效率和質(zhì)量的另一個重要因素。近幾年來,由于新型紡紗技術(shù)日趨成熟,緊密紡、賽絡(luò)紡、相繼為高支紗線整體原紗質(zhì)量水平,解決了細節(jié)、強力CV、毛羽等諸多瓶頸問題,但由于在整經(jīng)頭份設(shè)計,漿料配方選擇,漿紗經(jīng)軸起機方式,以及工藝、回潮的控制,成為影響高支高密品種,織軸質(zhì)量重要因素,本文以JCF220×120×230×(123×2) ×68” 4/1品種。主要對以上問題進行分析探討。

一、 整經(jīng)頭份設(shè)計與落軸封頭方式

在設(shè)計緊密紡賽絡(luò)紡高支紗線整經(jīng)頭份工藝時,因紗線毛羽較少,應(yīng)本著少軸多頭的工藝原則,制定頭份工藝,緊密紡JCF80S,以上紗線不少于780頭份,在780至850之間有利于漿紗,在經(jīng)軸落軸前3米,粘貼雙層寬牛皮膠帶紙,固定紗線與紗線之間距離,在落軸前1米,再次粘貼單層牛皮膠帶紙,確保漿紗開車時,紗線張力均勻,張力在8---9克之間。

二、 工藝配方選擇

高支紗的漿料配方是根據(jù)原紗配棉、強力CV、細節(jié)、棉結(jié)、毛羽,平均強力等級指標進行選配,由于新型紡紗諸多指標控制較好,所以在配方選擇時,根據(jù)“相似相溶”的原理,在漿料的選擇以優(yōu)質(zhì)馬鈴薯酯化淀粉為主,PVA漿料為輔,在針對以上品種配方如下:

配方一:

PVA1799:12.5

CP-L:75

L-88:25

S-600:-2

抗靜電劑:-2

含固量:15%

定漿體積:700-730L

粘度:8-9(3號杯)

漿液調(diào)制以高壓調(diào)漿桶為首選,高溫度設(shè)定135℃,煮漿時間30分鐘,悶漿時間20分鐘,讓漿液得到在高溫作用下,得到充分的混溶,確保調(diào)漿體積、含固量、漿液粘度三者的充分保證與穩(wěn)定,確保上漿質(zhì)量的重要因素。

三、 漿紗工藝制定

高支緊密紡紗線由于結(jié)構(gòu)緊密,漿液不易溶滲到紗線內(nèi)部,所以漿液粘度的選擇不宜大。浸漿輥浸漿深度較普通環(huán)錠紡紗線要深,側(cè)壓壓力調(diào)整至大,通過以上因素大可能的確保漿液的浸透和合理的被覆。


四、 漿紗開車起機

較多工廠仍選擇漿紗開車起機時,在漿紗車頭不銹鋼卷繞輥上人為平梳的模式,盡力得到理想中平整的紗線狀態(tài),但在人為平梳過程中,原本經(jīng)軸上紗線順直原始狀態(tài)因外力因素發(fā)生翻滾、絞叉現(xiàn)象,并且很難保證紗線的厚度一致,這樣造成分梳筘抬起后,筘后絞頭增多,干區(qū)斷頭增多,筘前厚度不勻,在分絞時造成小絞增多,上織機后停經(jīng)片后絞叉多,是造成織機斷經(jīng)的重要原因。

由于在整經(jīng)軸在落軸粘貼了雙層牛皮膠帶和單層牛皮膠帶,漿紗起機時,各經(jīng)軸上的牛皮膠帶要盡可能重疊在一起,使紗線的順直原始狀態(tài)得到保證,紗線厚度一致。在雙層膠帶剛開過分梳筘后,拉直各層雙層膠帶迅速將分梳筘搖起,這樣能確保布紗均勻,軸面平整光滑,分梳筘后紗線順直無絞頭,為漿紗好軸質(zhì)量與上機織造奠定了堅實的基礎(chǔ)。

五、 錫林溫度設(shè)定和回潮的控制

高支紗線由于紗支細,紗線上上漿量與原紗重量比值大,與中粗支紗的上漿有較大差距,所有錫林全部使用,漿紗車速在50米/min,難心到預(yù)定8.5%回潮率。如將錫林溫度設(shè)定低于95℃時,將造成錫林蒸汽頻繁進汽,停止進汽、溫度變化波動大。經(jīng)過多次試驗后,我們將主錫林關(guān)閉,只使用預(yù)烘錫林,溫度設(shè)定105℃時,回潮定在8.5%左右,但對卷繞輥上紗線使用紅外電子測溫儀檢查時,發(fā)現(xiàn)兩邊部溫度顯示35℃,中間部分顯示30℃,由于回潮儀有三個探測輥,分別安裝在1/4處、1/2處、1/4處,所測得回潮數(shù)據(jù)為三個探測輥平均指數(shù),為此在開機第一軸時,分別按1/4處、1/2處、1/4處取樣進行回潮測定。經(jīng)實驗室對3份紗線回潮率,上漿率增強,增強率測定,3份紗樣指標如表2:

表2:

紗樣位置

回潮率

上漿率

原紗強力

漿紗強力

增強率

左邊部紗樣

5.2%

18%

130.1

145.7

12%

中部紗樣

12%

17.2%

130.1

164.9

26.8%

右邊部紗樣

5.7%

18.3%

130.1

147.6

13.5%

經(jīng)過對漿紗錫林內(nèi)拆開檢查,發(fā)現(xiàn)A漿槽錫林組4個錫林的1、2錫林虹吸管正常,在對第3、4錫林檢查時,錫林4內(nèi)存有大量水份,并由于一組錫林(4個),只有一個裝有溫度探測顯示裝置,其它錫林溫度無法在漿紗時進行在線檢測。后對虹吸管檢查發(fā)現(xiàn),銅管頭磨損,管頭變形,無法及時正常排除錫林內(nèi)的凝結(jié)水,造成紗線中部回潮率偏大,兩側(cè)回潮率偏小。

經(jīng)過對所有錫林檢查修復(fù)后,再次漿機開車,卷取輥前紅外溫度檢測儀對漿紗檢測數(shù)據(jù),分別是33℃、33.5℃、33℃,并對預(yù)烘錫林溫度進行檢測,電腦設(shè)定105℃,8個預(yù)烘錫林實測溫度在101℃-99℃之間,差距正常,漿紗回潮率在線控制在8.5%左右。

錫林內(nèi)凝結(jié)水排除前后織軸的織造效果列于表3:

表3:

錫林內(nèi)凝結(jié)水排除前的織軸

錫林內(nèi)凝結(jié)水排除后的織軸

機型

津田駒ZAX-N 190

機型

津田駒ZAX-N 190

車速

530轉(zhuǎn)/min

車速

530轉(zhuǎn)/min

十萬緯經(jīng)停S/CMPX

8.2

十萬緯經(jīng)停S/CMPX

2.1

十萬緯緯停S/CMPX

10.5

十萬緯緯停S/CMPX

8.5

運轉(zhuǎn)效率

82%

運轉(zhuǎn)效率

91.2%

從上表可以看出,錫林內(nèi)凝結(jié)水排除前后織軸的織造效果差異明顯。錫林內(nèi)凝結(jié)水排除前的織軸,因回潮差異大,中部因回潮大有粘并現(xiàn)象,邊部回潮小在織機出現(xiàn)脆斷,經(jīng)停較高。錫林內(nèi)凝結(jié)水排除后的織軸 左、中、右回潮均勻穩(wěn)定,無粘并、脆斷現(xiàn)象,斷經(jīng)較少,織機運轉(zhuǎn)效率高。

六、結(jié)論:

1. 原紗要盡力選擇在烏斯特公布25%以內(nèi)水平的紗線才能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn);

2. 整經(jīng)工藝頭份設(shè)計少軸多頭,并采用膠帶雙面粘貼固定紗線排列,確保經(jīng)軸起機時,紗線退繞張力均勻,消除緊密紡紗線因張力不勻造成相互捻繞的機會,有效減少分絞和撞筘斷頭;

3. 合理選用漿料配方,選擇優(yōu)質(zhì)馬鈴薯高性能淀粉為主漿料,加強調(diào)漿管理,增加滲透,確保增強耐磨,控制減伸。

4. 適當加深浸漿輥深度和浸漿輥側(cè)壓,提高漿液滲透率。

6. 改變原有起機樹筘方式,采用固定紗線原有順直狀態(tài),簡單方便,減少


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